KSQF ในการประยุกต์ใช้ระบบควบคุมน้ำ
พื้นหลัง>
ในระบบควบคุมปั๊มน้ำในชุมชน ลูกค้าผู้ใช้น้ำจะใช้คอนแทคในการสลับปั๊มน้ำไปยังวงจรแปลงความถี่หรือวงจรความถี่ร่วมเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของความต้องการใช้น้ำในชุมชน
ในการใช้งานประจำวัน เนื่องจากความต้องการน้ำสูงและต่ำ คอนแทคจึงต้องทำงานอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมอเตอร์ปั๊มน้ำเป็นโหลดแบบเหนี่ยวนำ เมื่อดึงคอนแทคเข้าและออกบ่อยๆ การดึงส่วนโค้งอย่างต่อเนื่องระหว่างหน้าสัมผัสอาจทำให้หน้าสัมผัสคอนแทค  ;ติด  ;และความล้มเหลวของการตัดการเชื่อมต่อตามปกติ ขณะนี้การแปลงความถี่และวงจรความถี่ทั่วไปเชื่อมต่อพร้อมกัน ส่งผลให้ระบบควบคุมล้มเหลว   ;
เพื่อแก้ปัญหานี้ ลูกค้าผู้ใช้น้ำจึงมองหาองค์ประกอบสวิตชิ่งไฟฟ้าที่ดีกว่า โซลิดสเตตรีเลย์กลายเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมกว่าคอนแทคเนื่องจากมีความยาวความอดทน  ;ชีวิตและไม่มีส่วนโค้งในระหว่างบน&แอมป์ ;  ;ปิด. อย่างไรก็ตาม เมื่อคำนึงถึงต้นทุนแล้ว วงจรแปลงความถี่จะใช้โซลิดสเตตรีเลย์ ในขณะที่วงจรความถี่ทั่วไปยังคงใช้ต่อไปเดอะคอนแทค  ;
ภาพที่ 1 แผนภาพการเดินสายรีเลย์ของตู้ควบคุมการแปลงความถี่ของปั๊มน้ำในชุมชน
อย่างไรก็ตาม ในการใช้งานจริง ลูกค้าน้ำ ตอบกลับมาว่า KSQF480D80R โซลิดสเตตรีเลย์แบบธรรมดาสามเฟสจะผิดปกติ เมื่อสลับวงจรแปลงความถี่เป็นวงจรความถี่ร่วม (รีเลย์โซลิดสเตตของวงจรแปลงความถี่ถูกตัดการเชื่อมต่อ และดึงคอนแทคของวงจรความถี่ร่วมเข้ามา) ตัวแปลงความถี่ส่วนหน้าจะส่งสัญญาณเตือนโอเวอร์โหลด ดังนั้นเราจึงทำการยืนยันภาคสนามที่ไซต์งานของลูกค้าและทำการทดลองจำลองในห้องปฏิบัติการภายในของ กุโดม ตามสภาพการทำงานจริง
การวิเคราะห์สาเหตุที่ผิดปกติ >
ประการแรก วงจรทดสอบของผลิตภัณฑ์ KSQF480D80R ทั่วไปถูกสร้างขึ้นตามโหมดการเดินสายของลูกค้า (ดังแสดงในภาพที่ 2) เงื่อนไขการทดสอบการจำลองมีดังนี้:
1. โหลดคือมอเตอร์ เครื่องปรับอากาศ สามเฟส 750W และแรงดันโหลดคือ 380VAC
2. โซลิดสเตตรีเลย์ไม่ใช้สถานะสัญญาณควบคุม
3. ความถี่ในการทำงานของคอนแทคคือเปิด 5S และปิด 5S
การใช้ออสซิลโลสโคปเพื่อรวบรวมรูปคลื่น ตำแหน่งการได้มาคือ A และ B ในภาพที่ 1 แผนภาพรูปคลื่นแสดงในภาพที่ 3 และ 4  ;
ภาพที่ 2 แผนภาพการเดินสายไฟทดสอบผลิตภัณฑ์
ภาพที่ 3 รวบรวมรูปคลื่น
ภาพที่ 4 ภาพขยายบางส่วนของภาพที่ 2 (ส่วนสี่เหลี่ยมสีแดง)
ดังที่เราเห็นได้จากรูปที่ 3 และ 4 เมื่อโซลิดสเตตรีเลย์ไม่ได้เชื่อมต่อและคอนแทคเตอร์เชื่อมต่ออยู่ จะมี ดีวี /ด.ต สูงที่ปลายทั้งสองของไทริสเตอร์ของโซลิดสเตตรีเลย์ ซึ่งนำไปสู่การผิดพลาด- พลังงาน  ;ของโซลิดสเตตรีเลย์ จากนั้น แรงดันไฟฟ้าของวงจรความถี่ร่วม (แรงดันกริด) และแรงดันไฟฟ้าของวงจรแปลงความถี่จะถูกซ้อนทับที่ปลายโหลดของตัวแปลงความถี่พร้อมกัน และตัวแปลงความถี่จะส่งเสียงเตือนโอเวอร์โหลด
วิธีแก้ปัญหา>
เราได้เปลี่ยนส่วนประกอบด้วย ต่อต้าน ดีวี /ด.ต ที่อ่อนแอในผลิตภัณฑ์ และปรับปรุงความสามารถในการป้องกันการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าด้วยวิธีการออกแบบวงจรควบคุมอินพุตที่ไม่เหมือนใครของ กุโดม เพื่อไม่ให้โซลิดสเตตรีเลย์ได้รับพลังงานผิดพลาด
การตรวจสอบโซลูชัน >
การเปลี่ยนอุปกรณ์ที่มีความสามารถในการป้องกันการรบกวนที่แรงกว่าและรวมกับวิธีการออกแบบพิเศษได้รับการตรวจสอบแล้วในผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ กุโดม และความสามารถในการป้องกันการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้านั้นแข็งแกร่งกว่าผลิตภัณฑ์ทั่วไปมาก ซึ่งตรงตามมาตรฐาน IEC61000 -4:
ระดับภูมิคุ้มกันระเบิด | IEC61000 -4-4 | 2kV/100kHz |
ระดับภูมิคุ้มกันกระชาก | IEC61000 -4-5 | 2kV/แม่พิมพ์ทั่วไป, 1kV/แม่พิมพ์ที่แตกต่างกัน |
ระดับภูมิคุ้มกันไฟฟ้าสถิต | IEC61000 -4-2 | 4kV/การปล่อยสัมผัส, 4kV/การปล่อยอากาศ |
ในเวลาเดียวกัน ตามเงื่อนไขการทดสอบที่อธิบายไว้ตอนต้น เราได้ทำการทดสอบอย่างต่อเนื่องนานกว่า 7 วัน และคอนแทคเตอร์ถูกเปิดและปิดมากกว่า 60 ครั้งเค  ;ครั้งและไม่พบสิ่งผิดปกติ
จากสภาพการทำงานของผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกันในสภาพแวดล้อมที่มีการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าที่แย่กว่า และข้อกำหนดสำหรับอายุการใช้งานและประสิทธิภาพของไฟฟ้าในแอปพลิเคชันนี้ ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการปรับปรุงสามารถตอบสนองข้อกำหนดด้านประสิทธิภาพและคุณภาพของแอปพลิเคชันนี้ได้  ;